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发那科主轴驱动器二,电机上电,机械运动异常快速(飞车)出现这种伺服整机故障,应在检查位置控制单元和速度控制单元的同时,还应检查:①脉冲编码器接线是否错误;②脉冲编码器联轴节是否损坏;③检查测速发电机端子是否接反和励磁线是否接错。一般这类现象应由专业的电路板技术人员处理,负责可能会造成更严重的后果。基本平整,只是有较小的伤痕或火花,如*二种情况l口1以用水砂纸手工研磨在不拆卸电枢的情况下研磨。研磨的顺序是:先按换向器的外圆弧度,加工一个木制的工具,将几种不同粗细的水砂纸剪成如换向器一样宽的长条,取下碳刷(请注意在取下的碳刷的柄上与碳刷槽上做记号,确保安装时不致左右换错)用裹好砂纸的木制工具贴实换向器,用另一只手按电机方向,轻轻转动轴换向器研磨。2伺服电机使用砂纸粗细的顺序先粗后细当一张砂纸瞎得不能用后,再换另较细的砂纸,直到用完细的水砂纸(或金相砂纸)。凌科自动化6RA26**系列直流伺服驱动的数控滚齿机,开机后机床的Z轴,发生“ERR22跟随误差**差”。 分析与处理:数控机床发生跟随误差**过,其实质是实际机床不能到达指令的位置。引起这一故障的原因通常是伺服故障或机床机械传动的故障。由于机床伺服进给为全闭环结构,无法通过脱开电动机与机械部分的连接进行试验。为了确认故障部位,时首先在机床断电,松开机构的情况下。例3~例4.驱动器故障引起跟随误差**差 故障现象:某配套SIEMENS PRIMOS手动转动Z轴丝杠驱动器本身状态指示灯无。
发那科主轴驱动器知识点总结6,在我们的数控铣床中使用的交流伺服工作在模拟控制下,位置由驱动器的脉冲输出反馈到计算机处理,在装机后调试时,发出运动指令,电机就飞车,什么原因,这种现象是由于驱动器脉冲输出反馈到计算机的A/B正交相序错误,形成正反馈而造成,可以采用以下处理。基本平整,只是有较小的伤痕或火花,如*二种情况l口1以用水砂纸手工研磨在不拆卸电枢的情况下研磨。研磨的顺序是:先按换向器的外圆弧度,加工一个木制的工具,将几种不同粗细的水砂纸剪成如换向器一样宽的长条,取下碳刷(请注意在取下的碳刷的柄上与碳刷槽上做记号,确保安装时不致左右换错)用裹好砂纸的木制工具贴实换向器,用另一只手按电机方向,轻轻转动轴换向器研磨。2伺服电机使用砂纸粗细的顺序先粗后细当一张砂纸瞎得不能用后,再换另较细的砂纸,直到用完细的水砂纸(或金相砂纸)。发那科主轴驱动器选择凌科自动化,你的选择没有错。(2)用示波器观察编码器的U相和Z;(3)编码器转轴与电机轴的相对位置;(4)一边,一边观察编码器U相跳变沿,和Z,直到Z在高电平上(在此默认Z的常态为低电平),锁定编码器与电机的相对位置关系。九,伺服电机爬行现象大多发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的状态不良,伺服增益低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是,伺服电动机和滚珠丝杠联接用的联轴器,由于连接松动或联轴器本身的缺陷,如裂纹等,造成滚珠丝杠与伺服电动机的转动不同步,从而使进给运动忽快忽慢。
发那科主轴驱动器4,LED灯是绿的,但是电机不动1.故障原因:一个或多个方向的电机禁止。处理:检查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口。2.故障原因:命令不是对驱动器地的。处理:将命令地和驱动器地相连。基本平整,只是有较小的伤痕或火花,如*二种情况l口1以用水砂纸手工研磨在不拆卸电枢的情况下研磨。研磨的顺序是:先按换向器的外圆弧度,加工一个木制的工具,将几种不同粗细的水砂纸剪成如换向器一样宽的长条,取下碳刷(请注意在取下的碳刷的柄上与碳刷槽上做记号,确保安装时不致左右换错)用裹好砂纸的木制工具贴实换向器,用另一只手按电机方向,轻轻转动轴换向器研磨。2伺服电机使用砂纸粗细的顺序先粗后细当一张砂纸瞎得不能用后,再换另较细的砂纸,直到用完细的水砂纸(或金相砂纸)。凌科自动化为了进一步确定故障部位,时在接通的情况下,利用手轮少量Z轴(距离应控制在设定的允许跟随误差以内,防止出现跟随误差),测量Z轴直流驱动器的速度给定电压,经检查发现速度给定有电压输入,其值大小与手轮的距离,方向有关。由此可以确认数控装置工作正常,故障是由于伺服驱动器的不良引起的。