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西门子整流单元九,伺服电机爬行现象大多发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的状态不良,伺服增益低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是,伺服电动机和滚珠丝杠联接用的联轴器,由于连接松动或联轴器本身的缺陷,如裂纹等,造成滚珠丝杠与伺服电动机的转动不同步,从而使进给运动忽快忽慢。1)CRT画面有显示。2)通过CRT调用机床数据状态,观察编码器的状态。3)用每分钟进给指令代替每转进给指令来执行程序,观察故障是否消失。(5)转速偏离指令值当主轴转速**过技术要求所规定的范围时,要考虑以下因素。凌科自动化二施耐德伺服驱动器常见故障分析及解决方案1,伺服电机在有脉冲输出时不运转,如何处理,① 控制器的脉冲输出当前值以及脉冲输出灯是否闪烁,确认指令脉冲已经执行并已经正常输出脉冲;② 检查控制器到驱动器的控制电缆,动力电缆,编码器电缆是否配线错误,破损或者不良。
西门子整流单元故障流程代码现场分析,观察刀库回转,发现刀库回转时,PLC的转动已输入,刀库机械插销已经,但6RA26**驱动器的转换给定模拟量未输入。由于该模拟量的输出来自“刀库给定值转换/定位控制”板,由机床生产厂家提供的“刀库给定值转换/定位控制”板原理图逐级测量,终发现该板上的模拟开关(型号DG201)已损坏,更换同型号备件后,机床恢复正常工作。6RA26**系列直流伺服驱动的进口加工中心,在开机后,手动X轴,机床X轴工作台不运动,CNC出现X跟随误差**差。分析与处理:由于机床其他坐标轴工作正常,X轴驱动器无,全部状态指示灯指示无故障,为了确定故障部位,考虑到6RA26**系列直流伺服驱动器的速度/电流调节板A2相同,时将X轴驱动器的A2板与Y轴驱动器的A2板进行了对调试验。经试验发现,X轴可以正常工作。例4.故障现象:一台配套SIEMENS 850但Y轴出现跟随**差。根据这一现象R15。西门子整流单元选择凌科自动化,你的选择没有错。(2)用示波器观察编码器的U相和Z;(3)编码器转轴与电机轴的相对位置;(4)一边,一边观察编码器U相跳变沿,和Z,直到Z在高电平上(在此默认Z的常态为低电平),锁定编码器与电机的相对位置关系。5)轴电流。使用方面:1)机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求。2)皮带轮拉动过紧。3)轴承不好,脂不足或**过使用期,发干变质。三,伺服电机三相电流不平衡的原因是什么1)三相电压不平衡。
西门子整流单元7,如有必要与厂家的技术工程师进一步沟通与确认型号如有必要与厂家的技术工程师进一步沟通,以便于确认你要选择的步进机电能否你所要求各方面的指标。主轴伺服故障的:1.主轴伺服的故障形式。坐标轴进给时振动应检查电机线圈,机械进给丝杠同电机的连接,伺服,脉冲编码器,联轴节,测速机。五,出现NC错误NC中因程序错误,操作错误引起的。如FANUC6ME的Nc出现090.091,原因可能是:①主电路故障和进给速度太低引起;②脉冲编码器不良;③脉冲编码器电源电压太低(此时电源15V电压。四使主电路板的+5V端子上的电压值在内);④没有输人脉冲编码器的一转而不能正常执行参考点返回。凌科自动化Y轴速度给定,将驱动使能以及X,Y轴的位置反馈进行了对调,使数控的X轴输出控制Y轴,Y轴输出控制X轴。经对调后,操作数控,手动Y轴,机床X轴产生运动,且工作正常,证明数控装置的位置反馈接口电路无故障。但操作数控,手动X轴,机床Y轴不运动,同时数控显示“ERR21,X轴测量错误”。由此确认,是由位置测量不良引起的,与数控装置的接口电路无关。检查测量电缆连接正确。