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FANUC伺服器c.检查伺服电机轴上没有堵转,并重新机械。4,伺服电机运行时出现异常声音或抖动现象,如何处理,① 伺服配线:a.使用动力电缆,编码器电缆,控制电缆,电缆有无破损;b.检查控制线附近是否存在源,是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近。基本平整,只是有较小的伤痕或火花,如*二种情况l口1以用水砂纸手工研磨在不拆卸电枢的情况下研磨。研磨的顺序是:先按换向器的外圆弧度,加工一个木制的工具,将几种不同粗细的水砂纸剪成如换向器一样宽的长条,取下碳刷(请注意在取下的碳刷的柄上与碳刷槽上做记号,确保安装时不致左右换错)用裹好砂纸的木制工具贴实换向器,用另一只手按电机方向,轻轻转动轴换向器研磨。2伺服电机使用砂纸粗细的顺序先粗后细当一张砂纸瞎得不能用后,再换另较细的砂纸,直到用完细的水砂纸(或金相砂纸)。凌科自动化W相熔断。用万用表测量驱动器主回路进线端1U,1W,确认驱动器主回路内部存在短路。由于6RA26**交流驱动器主回路进线直接与晶闸管相连,因此可以确认故障原因是由于晶闸管损坏引起的。逐一测量主回路晶闸管V1-V6,确认V1,V2不良(己短路);更换同规格备件后,机床恢复正常。由于驱动器其他部分均无故障,换上晶闸管模块后,机床恢复正常工作,分析原因可能是瞬间电压波动或负载波动引起的偶然故障。
FANUC伺服器指南二施耐德伺服驱动器常见故障分析及解决方案1,伺服电机在有脉冲输出时不运转,如何处理,① 控制器的脉冲输出当前值以及脉冲输出灯是否闪烁,确认指令脉冲已经执行并已经正常输出脉冲;② 检查控制器到驱动器的控制电缆,动力电缆,编码器电缆是否配线错误,破损或者不良。未发现机械传动的异常,初步判定故障是由伺服或数控装置不良引起的。为了进一步确定故障部位,时在接通的情况下,利用手轮少量Z轴(距离应控制在设定的允许跟随误差以内,防止出现跟随误差),测量Z轴直流驱动器的速度给定电压,经检查发现速度给定有电压输入,其值大小与手轮的距离,方向有关。由此可以确认数控装置工作正常,故障是由于伺服驱动器的不良引起的。 检查驱动器发现。FANUC伺服器选择凌科自动化,你的选择没有错。5)来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次回复到平衡位置时,Z都能在高电平上,则对齐有效。2,式编码器的相位对齐式编码器的相位对齐对于单圈和多圈而言,差别不大,其实都是在一圈内对齐编码器的检测相位与电机电角度的相位。目前非常实用的是利用编码器内部的EEPROM,存储编码器随机安装在电机轴上后实测的相位,具体如下。七,伺服电机编码器相位与转子磁较相位零点如何对齐的修复1,增量式编码器的相位对齐带换相的增量式编码器的UVW电子换相的相位与转子磁较相位,或曰电角度相位之间的对齐如下:1)用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置。
FANUC伺服器十二,伺服电机位置误差现象当伺服轴运动**过位置允差范围时(KNDSD100出厂设置PA17:400,位置**差检测范围),伺服驱动器就会出现“4”号位置**差。主要原因有:设定的允差范围小,伺服增益设置不当,位置检测装置有污染,进给传动链累计误差过大等。这时需改变数字伺服的有关参数的设定。对于FANUC0,相关参数是以及8153~8157等;对于10/11/12/15,相关参数为以及1865~1869等。了解更多西门子伺服电机信息伺服包括伺服驱动器和伺服电机,驱动器利用精密的反馈结合高速数字处理器DSP,控制IGBT产确电流输出,用来驱动三相永磁同步交流伺服电机达到调速和定位等功能。和普通电机相比。数字伺服参数设定错误由于交流伺服驱动器内部有许多保护功能,且电机无电刷和换向器,因此工作可靠,和工作量也相对较小。凌科自动化排除了电缆连接的问题。利用示波器检查位置测量的前置放大器EXE601/5-F的Ual和Ua2,*Ua1和Ua2输出波形,发现Ua1相无输出。进一步检查光栅输出(前置放大器EXE601/5-F的输入)波形,发现Ie1无输入。检查本机床光栅安装正确,确认故障是由于光栅不良引起的:更换光栅LS903后,机床恢复正常工作。